許多設備的傳動系統(tǒng)由若干個傳動軸組成,例如電機軸端裝的聯(lián)軸節(jié)與減速器高速軸安裝的聯(lián)軸節(jié),組成第一個傳動軸線;減速器低速端安裝的聯(lián)軸節(jié)又與其它部件的聯(lián)軸節(jié)組成第二個傳動軸線。這些傳動軸線上的零件,在安裝時要使軸線重合,即對中性。其目的有兩個:
(1)保證運動時零件受力均衡、平衡,排除因軸向不對中或角向不對中產(chǎn)生抗阻力,而引發(fā)零件損壞。根據(jù)英國某研究機構的調(diào)查分析的知:50%以上傳動故障是因進口聯(lián)軸器不對中造成的。
(2)促進節(jié)能。在這方面似乎還未達到廣泛共識,因此有必要著重分析。
英國ICI化學公司的工程師做過一次進口聯(lián)軸器對中情況與電能耗用的試驗,他們分別對剛性聯(lián)軸器和撓性聯(lián)軸器,在不同不對中偏差情況下驅(qū)動電機,并對電流的變化做出記錄,繪制分布圖,由次得出結論:(1)對于剛性聯(lián)軸器,有35mm/100mm的不對中偏差,其耗電量比對中時要高出1%;(2)對于撓性聯(lián)軸器,則高出0.7%。
在這個實驗指導下,他們對整個公司的設備傳動系統(tǒng)進行普查,ICI是個大型企業(yè),全公司設備總的驅(qū)動功率為800MW,其中有旋轉(zhuǎn)軸連接裝置的約為50Nw,假如經(jīng)過對中調(diào)試平均縮小0.05的誤差,即可節(jié)省大量電費。以電價0.61元/kW.h計算,每年節(jié)約的電費為:
E=50000kWx0.7%x0.61元/kWx24h/dx365=187萬元
傳統(tǒng)的對中方式是簡單、落后的。后來采用百分表調(diào)整精度可以控制在0.01mm以內(nèi)。但由于操作方面的原因等,經(jīng)過調(diào)試的聯(lián)結裝置其對中精度只有7%達到生產(chǎn)廠家允許的公差范圍之內(nèi)。這就引起我們的深思,1980年,德國普樂對中測試技術公司研制生產(chǎn)了世界上第一臺激光對中測試儀,大大提高了安裝精度了效率。在中國應用較多的是瑞典的Fixturlaser的產(chǎn)品。它有多中規(guī)格、用途,其測量精度已達到微米級。